采用廢舊箱紙板生產(chǎn)普通箱紙板和茶色紙板,其廢紙?zhí)幚砹鞒倘缦拢?/p>
廢舊箱紙板——水力碎漿機(jī)——筒形除砂器——CX篩——單盤磨——因網(wǎng)濃縮機(jī)——漿池——抄紙板。>
在生產(chǎn)中,圓網(wǎng)紙板機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)糊網(wǎng)、斷紙等現(xiàn)象,給生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)帶來了嚴(yán)重的影響。為此,我們針對上述問題經(jīng)過仔細(xì)分析,找到了問題所在,并采取了一定的措施,取得了較好的效果。
1存在問題及原因
1.糊網(wǎng):由于廢舊箱紙板經(jīng)水力碎漿機(jī)疏解以后,印刷在箱紙板表面的油墨,一部分游離在紙漿中,另一部分仍粘在纖維上。游離于紙漿中的分散油墨經(jīng)過圓網(wǎng)濃縮機(jī)脫水時可洗去一部分,但仍有一部分進(jìn)入了紙機(jī)的網(wǎng)糟,隨著生產(chǎn)的進(jìn)行積累在網(wǎng)面上,同時油墨還粘附一些細(xì)小纖維和塵埃,使圓網(wǎng)的網(wǎng)眼變小,直至出現(xiàn)糊網(wǎng)現(xiàn)象。糊網(wǎng)后從抄成的紙板上可以清晰地看到有許多縱向細(xì)條形的干印痕,各條干印痕間距等于輪幅問距,嚴(yán)重影響紙板的外觀質(zhì)量。臨時的處理方法是用蒸汽洗網(wǎng)。洗網(wǎng)后雖然糊網(wǎng)現(xiàn)象暫時好轉(zhuǎn),但隨著紙機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)網(wǎng)上油墨的粘附在增加,不久又出現(xiàn)上述糊網(wǎng)現(xiàn)象,給生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)帶來了不利影響。
1.2斷紙:由于未經(jīng)嚴(yán)格的除砂,漿中含塵埃毯,致使壓榨部脫水不良,進(jìn)烘干部的濕紙板的水分較高,不僅降低了濕紙板的強(qiáng)度,而且也加大了烘干部的耗汽量。另外,紙漿中油墨、泥沙含量高,也降低了濕紙板纖維間的結(jié)合力。因此,經(jīng)常發(fā)生粘缸現(xiàn)象,甚至出現(xiàn)斷紙。
1.3紙面發(fā)黑:分散在濕紙板中的印刷油墨,經(jīng)烘缸干燥時,油墨隨著水分的減少而聚集,并隨水汽的逸出而散聚在紙板面上,在紙板面上形成很多小的油墨點(diǎn),經(jīng)壓光機(jī)壓光后,這些小油墨點(diǎn)便在紙板面上形成黑印,影響紙板的外觀質(zhì)量。
2采取的措施
發(fā)生糊網(wǎng)、斷紙、紙面發(fā)黑的根本原因是紙漿中的油墨和泥沙塵埃含量較高所致。我們首先在廢舊箱紙板疏解時,往水力碎漿機(jī)內(nèi)加入正%的碳酸鈉,并通入蒸汽,控制水力碎漿機(jī)內(nèi)紙漿的溫度在80℃左右,使油墨充分皂化分散在紙漿中,在圓網(wǎng)濃縮機(jī)脫水時一起脫除;其次,在筒形除砂器后的貯漿池內(nèi)力。人運(yùn)量的明礬,作為脫墨的吸附劑,同時也吸附紙漿中的泥沙起凈水作用;再者,在CX篩后增設(shè)一段606型錐形除砂器,用于進(jìn)一步除砂,排渣率控制在5%以下。采取以上措施后,圓網(wǎng)紙機(jī)網(wǎng)籠的糊網(wǎng)現(xiàn)象基本消除,紙機(jī)壓榨部脫水加強(qiáng),延長了毛毯的使用壽命,烘干部很少出現(xiàn)粘缸、斷紙現(xiàn)象,紙面的干印痕和黑印也基本消失。 |