山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司是國家經(jīng)貿(mào)委確定的520家全國重點企業(yè)之一,是中國造紙業(yè)第一家A、B股上市公司。總資產(chǎn)100億元,年機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)能力150萬噸,經(jīng)濟(jì)效益連續(xù)9年位居全國同行業(yè)首位,跨入中國企業(yè)500強(qiáng)和世界造紙企業(yè)50強(qiáng)(其中利潤指標(biāo)已進(jìn)入世界造紙企業(yè)20強(qiáng))。
多年來,晨鳴始終堅持規(guī)模膨脹,環(huán)保先行的發(fā)展思路,把污染治理,作為企業(yè)的“生命工程”來抓,累計投入資金2.81億元,其中環(huán)保固定資產(chǎn)投資2.51億元,對造紙廢水進(jìn)行綜合治理,取得了顯著成效。于1998年5月16日順利通過了省環(huán)保局的達(dá)標(biāo)驗收。與此同時,在污染達(dá)標(biāo)排放后,確保設(shè)施正常有效運(yùn)行的前提下,依靠科技創(chuàng)新,大力實施清潔生產(chǎn)工藝,從生產(chǎn)的全過程入手,節(jié)約原材料和能源消耗,走資源綜合利用之路,最大限度的降低治污成本和生產(chǎn)成本,增強(qiáng)了市場的競爭力。以實際行動吹響了向綠色工業(yè)文明進(jìn)軍的號角。通過實施無費和低費方案189項,取得直接經(jīng)濟(jì)效益2654.85萬元,萬元產(chǎn)值能耗由2000年的1.42噸標(biāo)煤,2003年降到1.18噸標(biāo)煤,居全國同行業(yè)領(lǐng)先水平。公司先后榮獲“八五”全國節(jié)能先進(jìn)企業(yè),山東省高新技術(shù)企業(yè)、山東省資源綜合利用先進(jìn)企業(yè)、山東省節(jié)約增效先進(jìn)企業(yè),1999年獲聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署清潔生產(chǎn)示范企業(yè)。在全國同行業(yè)第一家獲得了ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證證書。
具體做法是:
一、堅持科技創(chuàng)新,提高清潔生產(chǎn)水平
近幾年來,晨鳴注重科學(xué)治污,在提高清潔生產(chǎn)工藝?yán)蒙献鑫恼,依靠技術(shù)創(chuàng)新,管理創(chuàng)新,較好地實現(xiàn)了降低消耗,減少污染,增加經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的目標(biāo)。
通過科學(xué)治污,徹底根治了造紙廢水對環(huán)境造成的污染,節(jié)約資源,促進(jìn)了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,于1996年投資6500萬元,興建了日處理100噸麥草漿產(chǎn)生的黑液的堿回收工程,日平均從造紙黑液中回收生產(chǎn)用NaOH23噸,減少COD排放量144噸;投資4500萬元建設(shè)了造紙廢水綜合治理工程,采用活性污泥法,將制漿廢水、抄紙廢水、堿回收污冷凝水一起進(jìn)行處理,日處理廢水量4萬立方米。從而使公司實現(xiàn)廢水達(dá)標(biāo)排放。同時,2001年配合公司晨鳴工業(yè)園的建設(shè),投資1.33億元,興建了日處理200噸草漿黑液的堿回收項目,并充分利用黑液產(chǎn)汽量配套了3000KW的發(fā)電機(jī)組,以及日處理60000立方米的中段水處理工程,并將達(dá)標(biāo)廢水逐步深度處理,實現(xiàn)中水回用,使企業(yè)規(guī)模發(fā)展和環(huán)境保護(hù)達(dá)到了雙贏的目的。
通過技術(shù)創(chuàng)新,降低了污染負(fù)荷,提高了治污水平,使黑液提取率從75%提高到了88%以上,堿回收率達(dá)到了74%;為提高其運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行了大技改138項,經(jīng)過技術(shù)人員攻關(guān),將原來排掉的燃料工段冷卻溜子槽的溫水和蒸發(fā)工段的冷凝水集中回收,一部分用于苛化工段洗滌白泥,另一部分用于燃料工段綠液,日節(jié)約清水760立方米,蒸汽60多噸,年增效益211萬元。同時,針對中段水運(yùn)行費用高的現(xiàn)狀,技術(shù)攻關(guān)小組,對處理系統(tǒng)中的主要指標(biāo)進(jìn)行研究解決,并針對存在問題制訂了相應(yīng)措施:(1)調(diào)整曝氣機(jī)葉片的浸水深度;(2)對生物所需氮、磷用量及種類進(jìn)行比較探討,選用價廉、高效的營養(yǎng)鹽;(3)做活性污泥濃度與CODcr去除率試驗。
通過對比試驗,進(jìn)行了處理系統(tǒng)的技術(shù)調(diào)整,收到了明顯的效果。在CODcr去除率穩(wěn)定提高的基礎(chǔ)上,電耗降低35%,消泡劑用量明顯減少,營養(yǎng)鹽種類的更換也大大降低了費用,堿回收、中段水運(yùn)行年費用由原來的3100萬元,降低到現(xiàn)在的1900萬元,處理效果非常理想,在進(jìn)水量與進(jìn)水水質(zhì)COD不變的情況下,出口COD逐月降低,達(dá)到了350mg/l以下。BOD、SS、酚等指標(biāo)大大低于二級排放水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),同時噸水處理費用降低了較低點。
二、大搞管理創(chuàng)新,逐步完善清潔生產(chǎn)運(yùn)行機(jī)制
污染治理設(shè)施特別是堿回收、中段水治理設(shè)施的管理是一項龐大的系統(tǒng)工程。污染治理的工藝和設(shè)備與制漿造紙的工藝和設(shè)備有明顯的區(qū)別,為此,必須靠科學(xué)的管理,建立完善管理體系和運(yùn)行機(jī)制。首先,晨鳴成立了以公司董事長、總經(jīng)理為正副組長的環(huán)境保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組,由3名廠級干部分管環(huán)境保護(hù)工作,公司下設(shè)污水處理廠、環(huán)?、監(jiān)測站,具體負(fù)責(zé)“三廢”治理,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保監(jiān)測、環(huán)保宣傳和培訓(xùn)工作。公司分廠、車間班組分設(shè)環(huán)保員,全公司共有40名專兼職環(huán)保人員,形成了“縱抓成線,橫抓成網(wǎng)”的環(huán)保管理網(wǎng)絡(luò),有力地保證了環(huán)保工作的順利開展。其次,加強(qiáng)環(huán)保制度建設(shè)。幾年來,根據(jù)國家有關(guān)法規(guī),結(jié)合公司實際,先后制定了《晨鳴集團(tuán)環(huán)保管理條例》等各項環(huán)保管理制度13種。各分廠、公司、車間也根據(jù)各自生產(chǎn)環(huán)境的不同情況,制定了相應(yīng)的環(huán)保管理制度和措施,把環(huán)保措施納入了經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,把生產(chǎn)指標(biāo)和環(huán)保指標(biāo)一同承包一同考核,在公司形成了“環(huán)保重?fù)?dān)眾人挑,人人頭上有指標(biāo)”的可喜局面,從而使環(huán)保工作監(jiān)督有政策,考核有依據(jù),有章可循,有法可依,走上了規(guī)范化、制度化的軌道。三是對生產(chǎn)車間的外排廢水實施總量控制,并將控制指標(biāo)納入責(zé)任制考核,與每個員工的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤,從而保證了環(huán)保設(shè)施的正常運(yùn)行和外排廢水的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
三、樹立清潔生產(chǎn)觀念,提高節(jié)能降耗水平
晨鳴公司是作為能源、原材料消耗占生產(chǎn)成本88%以上,廢水污染嚴(yán)重的造紙企業(yè),為保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,公司外排廢水達(dá)標(biāo)排放,每年投入污染治理設(shè)施運(yùn)行費用3100萬元,為降低運(yùn)行費用,提高企業(yè)競爭力,必須轉(zhuǎn)變治污觀念,明確思路,基于這一認(rèn)識,公司確立了實現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”達(dá)到“一個目的”的工作方針:由末端治理轉(zhuǎn)變?yōu)槿^程治理,由治理轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合作用,達(dá)到降低成本提高效益的目的。
一是公司對生產(chǎn)全過程中的重大環(huán)節(jié)、工序產(chǎn)生的污染量進(jìn)行監(jiān)測,找出高物耗、高能耗的原因,尋找解決的對策和措施,實施企業(yè)清潔生產(chǎn)。首先根據(jù)各車間廢水排放量和污染量,實行了總量控制,并與各單位收入掛鉤,效果明顯,日減少廢水排放量4200立方米,COD濃度降低了25%,少排COD15000kg,使污水處理費用大幅度降低,由1.31元/噸水降至現(xiàn)在的0.64元/噸水,節(jié)約費用17860元/日,其次,對抄紙機(jī)全面采用執(zhí)風(fēng)導(dǎo)輥,提高了紙機(jī)干燥效率,使紙機(jī)車速提高15%。同時利用高溫冷凝水進(jìn)行熱交換,提高了蒸汽利用效率,日回收熱量27萬大卡,日節(jié)約4800元。三是充分利用堿回收高溫冷卻水,進(jìn)行洗漿,從而提高洗滌質(zhì)量和黑液質(zhì)量,堿回收率得到了提高,綜合日節(jié)約費用11400元。
二是實施分質(zhì)、分量、分工序、分工藝用水的科學(xué)方案,就是采用不同的水質(zhì),分系統(tǒng)形成逐級閉路循環(huán),高一級水質(zhì)的循環(huán)系統(tǒng)向低一級水質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行串級補(bǔ)水,減輕了污水處理負(fù)荷。我們按照工序分布和銜接情況,合理分配循環(huán)水,做到物盡其用,充分發(fā)揮不同質(zhì)級的循環(huán)水的最大作用,努力實現(xiàn)廢物資源化,效益最大化。我們用堿回收車間蒸發(fā)段的冷卻用水回用到制漿車間進(jìn)行白漿洗滌,抄紙白水處理后,進(jìn)入制漿車間進(jìn)行黑漿洗滌,將蒸汽冷凝水集中回收后作堿回收爐的補(bǔ)充用水,使新水用量減少了38%,使工業(yè)循環(huán)用水率達(dá)到了80%以上,重復(fù)用水率達(dá)到了30%以上,把污水消化在工藝之中,有效的提高資源的利用率和轉(zhuǎn)變化。
三是為實現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”達(dá)到“一個目的”的思路,鼓勵各部門單位使用循環(huán)水限制使用新鮮水,提倡“節(jié)水就是環(huán)保”的新觀念。靈活運(yùn)用市場機(jī)制和價格機(jī)制,將新鮮水和循環(huán)水的價格差距拉大,鼓勵用水單位使用循環(huán)水,同時對新鮮水實行定額管理,節(jié)水按價值25%提成,價格的導(dǎo)向不僅引導(dǎo)了各單位充分利用現(xiàn)有條件分質(zhì)、分量用水,而且促進(jìn)了各部門重視用水工藝研究,積極進(jìn)行節(jié)水降污技術(shù)改造。
四是公司努力作好污水資源綜合利用工作。為進(jìn)一步減少企業(yè)對水體的污染,最大限度的持續(xù)將污水資源化。目前,晨鳴利用排放的達(dá)標(biāo)廢水,灌溉公司在壽光北部的速生楊基地10萬畝,每年消化達(dá)標(biāo)廢水1120萬立方米;減少向水體排放COD3920噸,進(jìn)一步降低對壽光地表水的污染,極大的改善了壽光的水環(huán)境質(zhì)量。
近年來,晨鳴在拓展清潔生產(chǎn)思路,提高清潔生產(chǎn)水平上進(jìn)行了有意的探索,取得了一定的成效。但與上級主管部門的要求還有較大的差距,我們決心認(rèn)真學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)的經(jīng)驗,取長補(bǔ)短,以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心,不斷加大資源綜合利用力度,提高節(jié)能降耗水平,促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
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