湖州在線訊 紙機(jī)內(nèi)產(chǎn)生的尾氣,通過工藝處理,轉(zhuǎn)接到另一臺紙機(jī)的冷凝水罐,再通過水射泵抽氣加熱冷水,使得烘缸的尾氣得到充分利用,加熱后的水再回用到制漿……僅這一個水冷熱循環(huán)利用過程,一年節(jié)約標(biāo)煤200噸。湖州新天紙業(yè)有限公司注重在各項(xiàng)工藝中挖節(jié)能潛力,使能耗指標(biāo)不斷下降,提高了經(jīng)濟(jì)效益。
湖州新天紙業(yè)有限公司是一家生產(chǎn)新聞紙的企業(yè),長期以來能耗比較高。僅煤和電兩項(xiàng)就占生產(chǎn)成本的20%,為推進(jìn)節(jié)能降耗,近年來,該企業(yè)以“科技興業(yè),質(zhì)量第一”為興廠理念,著手內(nèi)部挖潛力,在不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上,提高能源的綜合利用,從而使能源指標(biāo)一路下降。
面對企業(yè)生產(chǎn)所產(chǎn)生的大量污水,“新天紙業(yè)”在去年原有物化處理的基礎(chǔ)上,今年投入250萬元,新建日處理能力4000噸的生化處理設(shè)施,使得經(jīng)過處理的水,有50%可重新回用到生產(chǎn)車間,從而使企業(yè)的噸紙耗水量從過去的60噸下降到40噸,一年可節(jié)約清水30萬噸。
加大技改投入,引進(jìn)先進(jìn)工藝。淘汰舊式耗電大的舊設(shè)備是“新天紙業(yè)”節(jié)電的主要辦法,為此企業(yè)淘汰了45千瓦的舊式紙機(jī)壓力篩電機(jī),改用11千瓦新電機(jī),僅此一項(xiàng),年節(jié)電22萬度。同時企業(yè)又與周邊木業(yè)企業(yè)聯(lián)手,采用廢棄木屑代替原煤,可年節(jié)約標(biāo)煤2000噸,又減少環(huán)境污染。
脫墨是造紙產(chǎn)業(yè)的特殊工藝,過去該企業(yè)的老設(shè)備不僅生產(chǎn)低,而且耗量大,為此,“新天紙業(yè)”淘汰每天生產(chǎn)15噸的老式制漿機(jī),改用每天可生產(chǎn)50噸的新生產(chǎn)線,并投入40萬元對造紙生產(chǎn)線的上漿、傳動部分進(jìn)行優(yōu)化改造,通過調(diào)整、淘汰、更新使日產(chǎn)32噸的紙機(jī)達(dá)到37噸,并降低噸紙電耗。