企業(yè)清潔生產(chǎn)的主要目標是降低資源的消耗,減少污染物的排放,防止生態(tài)破壞,保障資源的持續(xù)利用。所以企業(yè)應著重從“節(jié)能、降耗、減污、增效”四個方面抓起,強調(diào)采用少污、省費的生產(chǎn)方式,盡量將污染物消除或減少在生產(chǎn)過程中,實現(xiàn)經(jīng)濟效益與環(huán)境效益的統(tǒng)一。金城造紙股份有限公司是一家有60多年生產(chǎn)歷史的老企業(yè),制漿造紙原材料年消耗數(shù)十萬卩電,污染嚴重。從2003年5月份開始,金城造紙啟動清潔生產(chǎn)審核工作,經(jīng)過籌劃與組織、預評估、評估、方案的產(chǎn)生和篩選、可行性分析、方案實施以及持續(xù)清潔生產(chǎn)等7個階段的工作,實現(xiàn)了2003年預定的清潔生產(chǎn)目標。
公司開展清潔生產(chǎn)工作以來,共產(chǎn)生清潔生產(chǎn)方案25項,其中無/低費方案16項,全部實施;中/高費方案9項,實施5項。投資575.6萬元,創(chuàng)效益671.8萬元。節(jié)水25萬噸,削減率4%;節(jié)電55萬千瓦時,削減率0.3‰;節(jié)煤2.6萬噸,削減率28‰;減少COD排放1.44萬噸?傊,上述清潔生產(chǎn)方案實施后,不但取得了可觀的經(jīng)濟效益,而且也取得了一定的環(huán)境效益。
1 籌劃與組織
1.1 宣傳與培訓
為了使全體員工真正認識到實施清潔生產(chǎn)工作的重要性,使清潔生產(chǎn)在全公司范圍內(nèi)切實有效地開展起來,金城造紙公司首先組織有關人員參加了系統(tǒng)的清潔生產(chǎn)審核培訓,遨請遼寧省環(huán)科院的清潔生產(chǎn)專家對技術人員和車間班組長進行系統(tǒng)的培訓,讓這些骨干掌握清潔生產(chǎn)審核的知識和方法,再由這些骨干對所屬的部門內(nèi)員工進行培訓。
通過宣傳培訓,使職工接受了清潔生產(chǎn)這一思想理念,認識到為了減少末端治理負擔,必須從源頭抓起,并使各生產(chǎn)單位清潔生產(chǎn)審核小組的主要審核人員掌握了實現(xiàn)清浩生產(chǎn)審核的工作方法,在全體員工改變了傳統(tǒng)的末端冶理的觀念的同時,組織他們對本崗位的原材料使用、能源消耗、技術工藝改進、過程控制改善、設備更新和維護、產(chǎn)品更新?lián)Q代、加強管理、廢棄物回用及員工意識等八個方面,提出清浩生產(chǎn)合理化建議。
1.2 建立清潔生產(chǎn)審核組織
公司領導對清潔生產(chǎn)工作非常重視,親自組織企業(yè)內(nèi)部相關部門參加清浩生產(chǎn)審核工作,成立了以公司主要領導為組長的領導小組和以公司總工程師為組長的工作小組。
1.3 確定清潔生產(chǎn)審核重點
經(jīng)過對公司生產(chǎn)狀況及廢水產(chǎn)生和排放的調(diào)研分析,全公司年用水量為3140萬噸,年排放量為1361萬噸,主要污染物為造紙廢水。根據(jù)清潔生產(chǎn)的要求,結(jié)合公司的實際情況,同時為了便于與同行業(yè)對比,經(jīng)省清潔生產(chǎn)專家與公司清潔生產(chǎn)領導小組共同討論,將全公司制漿和造紙水系統(tǒng)確定為審核重點。
針對公司的實際情況,在省清潔生產(chǎn)專家的指導下,最終確定了將噸紙耗水量、耗電量、耗煤、COD排放量四項指標作為本次清潔生產(chǎn)的工作目標。
2 清潔生產(chǎn)方案的產(chǎn)生與實施
2.1 建立物料平衡
審核小組戍員在熟悉工藝流程的基礎上,對審核重點的物料輸入和輸出進行了實測。在對物料平衡進行評價的過程中,發(fā)現(xiàn)了以前被忽視的物料損失部位,對物料的損失部位進行了進一步的發(fā)現(xiàn)和確認,為審核工作打下堅實的基礎。
2.2 分析物料流失的原因
清潔生產(chǎn)審核小組和行業(yè)專家以審核重點的物料實測數(shù)據(jù)進行了深入分析,通過對生產(chǎn)過程原輔材料和能源、設備和過程控制的較深入的剖析,基本找出了能源利用率低、排污量大的原因。
2.3 提出清潔生產(chǎn)方案并篩選
清潔生產(chǎn)審核小組戍員對清潔生產(chǎn)全體員工進行專題培訓,根據(jù)物料平衡和廢棄物產(chǎn)生原因分析,下發(fā)清潔生產(chǎn)合理化建議表,要求全體員工針對自己的崗位提出合理化建議,不論方案是否可行,觀點是否成熟,廣開思路,大膽提出自己的看法。結(jié)合本崗位在原材料、工藝、設備、過程控制、產(chǎn)品改進、廢棄物利用、管理、員工等八個方面的清浩生產(chǎn)方案,共85項。
公司清潔生產(chǎn)小組與省清潔生產(chǎn)專家對提出的方案共同進行了多次討論,確定2萬元以下為無/低費方案,2萬元以上為中/高費方案。經(jīng)分類、匯總,形成共計30個方案,其余部分為技術改造或清潔現(xiàn)場衛(wèi)生等方案。其中無/低費方案16項,中/高費方案9項,5項方案因其它原因暫時擱置。
2.4 方案的實施
清潔生產(chǎn)審核小組對篩選出的9項中/高費方案進行了可行性分析,供公司領導決策。通過可行中/高費清潔生產(chǎn)方案的實施,可以使企業(yè)實現(xiàn)技術進步,同時取得明顯的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。通過評估已實施清潔生產(chǎn)方案的階段成杲,促進企業(yè)持續(xù)清潔生產(chǎn)。這時可著重總結(jié)已實施清潔生產(chǎn)方案的成果,籌劃可行中/高赍清潔生產(chǎn)方案的實施。
在此次審核中,共產(chǎn)生16項無/低費方案,全部實施。由于無/低費清浩生產(chǎn)方案從提出到具體實施落實的時間較短,所以不少明顯可行的無/低費方案實施效果需要進一步觀察、統(tǒng)計、匯總。
3實施效果
3.1 已實施無/低費方案效果(見表1)
3.2 已實施中/高費方案效果(見表2)
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